鋼絲合股機(jī)與鋼絲編織機(jī)是配套設(shè)備,只有二合一才能發(fā)揮到很好狀態(tài)。經(jīng)過長時(shí)間使用,普通鋼絲合股機(jī)已經(jīng)滿足不了當(dāng)前的市場需求,因此為了更好的適應(yīng)這種需求,我們在合股機(jī)傳動和控制系統(tǒng)上進(jìn)行兩大部分改造。
一、傳動改造:
1.為了確保低速時(shí)的啟動轉(zhuǎn)矩、確保在低于工頻時(shí)的轉(zhuǎn)速精度,線軸電機(jī)選用變頻電機(jī),并通過線軸上的光電編碼器測速來實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的精確控制,這樣可以保持線軸轉(zhuǎn)速和排線行程的一致性。
2.排線小車使用伺服電機(jī)來驅(qū)動,通過電機(jī)正反轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)鋼絲在線軸上分層排線,這樣也可以確保精度。為了減少慣性,小車用超硬鋁合金制作;為了消除換向時(shí)的回差、提高傳動效率及精度,用滾珠絲桿來帶動小車;為了除小車在往復(fù)排線過程中鋼絲張力的變化,使用副絲桿待動副小車隨動來作為張力補(bǔ)償,使鋼絲張力變化點(diǎn)只出現(xiàn)在換向兩端,而不是像國產(chǎn)那樣出現(xiàn)在整個(gè)行程,副絲桿與主絲桿導(dǎo)程比為1:2.
3.使用滾動形式的凹凸排線輪來代替滑動形式的排線咀,這樣可以有效減少對鋼絲電鍍層的磨損(電鍍層是鋼絲與橡膠粘合的重要介質(zhì))。
4.整線輪的光電編碼器用來測量繞鋼絲長度。
二、控制系統(tǒng)改造:
1.用觸摸作為參數(shù)輸入界面,PLC為控制中心,控制變頻器及伺服電機(jī),同時(shí)檢測各傳感器,并提供相應(yīng)操作。使用觸摸屏作為人機(jī)對話窗口,該P(yáng)LC帶有高速脈沖輸出功能,而且有專用的伺服控制指令,符合我們的使用要求;還有高速脈沖輸入功能,可以測量長度及測速,且有專用高速指令及數(shù)據(jù)指令;使用D/A模塊輸出模擬量來控制變頻器轉(zhuǎn)速,為保證可靠性,選用三菱PRA-740系列帶矢量控制的變頻器,驅(qū)動功率為5.5kw;伺服放大器選用三菱MR-J3-70B.
2.為了保證鋼絲繞子啊線軸上一股緊挨著一股,線軸繞線后表面平整度高,線軸轉(zhuǎn)速N1與伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速n2關(guān)系為:n2=n1×e×d/p,e:合股股數(shù),p:主絲桿導(dǎo)程,d:鋼絲直徑.
3.主小車行程控制只使用一個(gè)傳感器即可,這樣可以簡化電路及節(jié)約硬件資源,又能避免因檢測過多開關(guān)及開關(guān)本身帶來的延時(shí)。方法是在主小車下面安裝一個(gè)接近開關(guān)、接近開關(guān)位于線軸行程之間,通過設(shè)定小車檢測到原點(diǎn)開關(guān)后,往左端移動距離和往右端移動距離來控制伺服電機(jī),這樣既可實(shí)現(xiàn)小車往復(fù)運(yùn)動。
4.控制按鈕或旋鈕有如下功能鍵:小車行程偏移微調(diào)選擇旋鈕(左端、整體、右端);加、減參數(shù)按鈕;運(yùn)行方式旋鈕(點(diǎn)動、慢速移動、運(yùn)行);啟動按鈕;急停開關(guān)。這套控制按鈕安裝在操作臺的控制箱上。另外,機(jī)臺上還裝有斷線感應(yīng)、滿線感應(yīng)、防護(hù)罩關(guān)閉感應(yīng)及電動鎖。
5.觸摸實(shí)現(xiàn)功能為:輸入系統(tǒng)控制參數(shù)(伺服、變頻、這個(gè)功能需要輸入密碼);產(chǎn)品參數(shù)(鋼絲直徑、股數(shù));由于篇幅限制,這里不詳述各信號、指令、運(yùn)算的處理方法。
鋼絲合股機(jī)市場競爭激烈是人所共知的事實(shí)。改造后的鋼絲合股機(jī)傳動與控制系統(tǒng)都變得很強(qiáng)大,我們會通過各種努力達(dá)到客戶需求,因?yàn)樵谶@個(gè)“適者生存”的年代,誰就能抓住機(jī)遇,獲得成功。
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